Citaat van: Roy op woensdag 15 juni 2016, 21:16:38
niet mijn eigen mechaniek de oorzaak maar de slechte servosturing van esu
@roy
Er is inmiddels ontzettend veel geschreven over die esu, in tal van draadjes,.
In een ervan:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=48665.msg1046747verwijs ik naar een duitstalig draadje
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=38376&start=113een schema:
en de plek waar je dat schema vindt:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=38376&start=115Deze meneer gebruikt esu servo's voor wissels in het zicht en conrad servo's in het verborgen deel van de baan, aangestuurd met ESU switchpilot servo's.
Onder zijn baan ziet het er zo uit:
bron:
http://www.catlighter.de/mymoba/stummi_38376/En dit is zijn probleemstelling:
Citeer
Wer Servos in größerer Anzahl verwendet, der kennt das Problem: Beim Einschalten ziehen alle Dekoder und damit alle Servos gleichzeitig eine Menge Saft, um die Motörchen in die definierte Ausgangsposition zu bringen. Je mehr Dekoder dranhängen, desto länger dauert der Vorgang, bzw. er bricht dann mit einem Absturz aller Dekoder ab. Natürlich kann man einen dicken Kondensator als Puffer zwischenschalten. Das habe ich auch probiert und das klappte bis 10 Dekoder (40 Servos) ganz gut. Nachdem ich dann meine Formsignale auch angeschlossen hatte, musste ich leider feststellen, das die Stellstangen sich durch die übergroßen Ausschläge der Servos gerne mal aushängten - eine mühsame Fummelei!
En zijn oplossing:
CiteerEin Arbeitskollege entwarf mir dann eine einfache und billige Schaltung aus einem Mos-Fet, einem Kondensator und 2 Widerständen. Das konnte man ohne Platine direkt aufeinander löten und auf den Dekoder kleben. In Reihe geschaltet fahren die Kollegen jetzt einer nach dem anderen kontrolliert hoch (Dauer pro Dekoder: 2 Sekunden) und nichts schlägt mehr aus oder hängt sich auf.
Bron: Beitrag von catlighter » Sa 6. Mär 2010, 23:14
In 2010 bestond versie 2 van de Switchpilot servo nog niet, maar het gejitter wel al.
Met name bij niet ESU-servo's omdat aan de ESU servo's dempings electronica is toegevoegd.
Goedkope servo's zijn goedkoop omdat ze die toevoeging niet hebben.
Catlighters oplossing met een mosfet is erop gericht om de startimpuls vanuit de decoder zelf te onderdrukken, en niet om iets te doen aan de servo's.
Dat is een compleet ander uitgangspunt dan veel mensen op het 3-rail forum hanteren.
En dat zou bij jou wel eens wonderen kunnen doen. Immers, je hebt ze al (ik ook) en je piekert er niet over om ze te verkopen, zoals Wijbe wel heeft gedaan.
Aan je mechaniek (heb ik ook) servo ligt het niet, aan je decoder een klein beetje, en er moet dus nog iets bij, een klein stukje elektronica om van alle gezeik (gejitter) af te zijn.
Tot nu toe legde je oor te luister bij mensen die ervan overtuigd waren dat je alles softwarematig kunt instellen, dat versie 2.0 er geen last van heeft, en ga zo maar door. Fijn voor ze, dat het bij hen werkt.
Catlighter geeft aan dat de pechvogels onder ons gebaat zijn bij een marginale hardware ingreep.